陳景國,中航力源質(zhì)保部資深質(zhì)量工程師,從事質(zhì)量管理工作多年。
小挖SY55-75機型斗桿油缸無桿腔管接頭處漏油故障,一直困擾小挖多年。在得知這一質(zhì)量異常后,陳景國主動進行現(xiàn)場調(diào)查,觀察廠內(nèi)裝配的每一個細節(jié),并對同類產(chǎn)品裝配過程的工藝、手法逐個排查。同時,他還通過電話詢問每一起設(shè)備的故障情況,并進行故障情景再現(xiàn),做到不遺漏任何細節(jié),嘗試一切可能解決問題的方法。
調(diào)查過程,陳景國一度遇到很多問題,但他毫不畏懼,甚至主動加班進行作業(yè)研究,對液壓密封件的設(shè)計選型、密封件壓縮率的計算公式進行反復(fù)驗證。通過多次的推演、反復(fù)計算,陳景國發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的密封圈存在內(nèi)壓不達標的問題。
按照標準,密封空間內(nèi)壓縮率為10%-30%才能達到最佳密封狀態(tài),而現(xiàn)有的產(chǎn)品只能達到8%。問題終于有了突破口。在進行了大量的現(xiàn)場實驗之后,他將原有的密封圈淘汰,換上了更加耐用和可靠的新密封圈。
同時,為了確保這一整改的質(zhì)量,他與研發(fā)、工藝部門溝通,試裝了100臺設(shè)備進行售后市場驗證。實驗結(jié)果顯示,所有設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。隨后,陳景國聯(lián)系商務(wù)、研發(fā)等關(guān)聯(lián)部門,最終在2015年4月實施設(shè)備全部切換。這一看似簡單的改善,徹底解決了售后斗桿油缸密封漏油故障問題。
雖然只是千千萬萬質(zhì)保工程師中的平凡一員,但陳景國身上“永不言棄”的標簽讓他煥發(fā)出不一樣的光彩。